

聯係人:劉經理(13213333588)
以某電(diàn)站鍋爐脫硝係統為例,對催化劑磨損、脫硝效率低等問題進(jìn)行(háng)分析研究,通過數值模(mó)擬計算的方法,確定煙道內流場及灰場分布,對上述問題影響較大(dà),*後提(tí)出(chū)對三角筋及導流板進行改造,極大地改善了氣(qì)流和灰場的分布,減輕了催化劑(jì)的磨損,確(què)保脫硝係統安全、、經(jīng)濟運行。
隨著電(diàn)力生產的高速發展,能(néng)源(yuán)消耗劇增,隨之而來的環境(jìng)汙染也日趨嚴重(chóng),能源問題和環境問題已成為社會與經濟發展的重(chóng)要問題之一。在此大背(bèi)景下,電力行(háng)業已經開始推行燃煤機組超低(dī)排放改造,要求NOx排放濃(nóng)度嚴格控製在50mg/Nm3以下,為此對(duì)SCR係統提(tí)出更為嚴苛的要求。為了應(yīng)對上述環保壓力,需要在原有備用層位置加裝一層催化劑,這種(zhǒng)三層(céng)催化劑運行方(fāng)式會(huì)在(zài)煙氣(qì)流場、催化劑(jì)磨損、脫硝效率低等方麵帶來新的問題。
隨著計算流體動力學CFD技術的不斷(duàn)進步,國內外很(hěn)多廠家都在脫硝反(fǎn)應器設計中涉及流(liú)體流(liú)動、熱交換、化學反應等現象應用CFD技術進(jìn)行數值模擬。數值模擬不僅可以(yǐ)得到和冷態試驗同一標準的流動特性,還可有效地對煙(yān)氣(qì)的溫度分布、NOx分布、NH3/NOx分布以及飛灰濃度分(fèn)布進行預測。針對脫硝係統催化劑局部磨損嚴重的問題,利用數(shù)值模擬計算的方式尋求*優改(gǎi)造策(cè)略,避免局部催化劑磨穿失效導致脫硝效率下降(jiàng)、氨逃(táo)逸上升等問題,從整體(tǐ)上提高(gāo)脫硝係統的性(xìng)能。
1鍋爐概況(kuàng)
某公司(sī)#1機組鍋爐為(wéi)上海鍋爐廠有限公司製造的超臨界(jiè)參數變壓(yā)運行直流爐,其型(xíng)號(hào)為DG1160.5/17.4-Ⅱ13,一次中間再熱、四角切圓燃(rán)燒、單爐膛(táng)、固態排渣、全鋼構架、全懸吊結構、平衡通風(fēng)、露天布置、Π型鍋爐。鍋(guō)爐煙氣脫硝裝置采用“高含塵布置方式”的選擇性催化還原法,在設計(jì)煤種、鍋爐*大工況、處理比較高煙氣(qì)量條件(jiàn)下,脫硝效率不小於85%,脫硝裝置出口NOx濃度不高於50mg/Nm3(6%氧含量(liàng),幹煙氣),布置3層催化劑。脫硝係統結構設計見圖1所(suǒ)示。圖1SCR係統結構示意(yì)圖
煙氣從省煤器出口進入漸擴段(duàn)煙道,經下轉角煙道(dào)進入垂直的上升煙道,在其中和還原(yuán)劑氨混合,經上轉角段煙道、整流格柵和(hé)鋼梁進入催化劑層。
2數學模型和計算方法
2.1數學模型
由於整個脫硝係統不涉及換熱,故作為絕熱過程來進行模擬,煙(yān)氣的溫度不變,從而相關的物理參(cān)數也取常數。脫(tuō)硝入(rù)口設置為速度入口邊界,假設入口處流速分布均勻,脫(tuō)硝出(chū)口設置為壓力(lì)出口邊界,按照常規運(yùn)行值進行設定。采用修正k模型模擬(nǐ)氣體湍流(liú)流動,采(cǎi)用物(wù)質輸運(yùn)模型模擬多種物質的混合,采用拉格朗日-顆粒隨機軌道模(mó)型模擬飛灰(huī)顆粒的運行(háng),相關的具(jù)體值(zhí)見表1所示。
表(biǎo)1數值模擬(nǐ)主要參數設定
.2計算(suàn)方法
k方程
3SCR煙道內主(zhǔ)要界麵流場和灰場分布及改造方案
為了(le)弄清煙氣和飛灰在SCR煙道內的流動特性,通過數值(zhí)模擬的計算方法模擬出SCR煙道(dào)內主要截(jié)麵流場和(hé)灰場(chǎng)分布(bù),如(rú)圖(tú)2所示。
由圖2可知,煙氣速度大的位置主要集中在兩組橫梁的梁前,飛灰濃(nóng)度大的位置主要集中在(zài)前牆和先進組鋼梁之間。因此(cǐ),先(xiān)進(jìn)組鋼梁前(qián)至SCR反應(yīng)器前牆位置煙氣流速和飛灰濃度均處於較(jiào)高水平,造成這一(yī)位置催化劑磨(mó)損強度較大,因此,本次模擬改造方案是通過優化催化劑入口的流場和灰場,達(dá)到減弱催化(huà)劑局部磨損較重的現象。催化(huà)劑入口飛灰濃(nóng)度分布是由SCR整體煙道設計決定。其中由於飛灰的慣性遠高於煙氣,容易在轉(zhuǎn)角煙道分離出主(zhǔ)流煙氣,上升煙道的上下轉角(jiǎo)導流板是灰場的重要影響因素。具體見圖3所示。
圖2原始SCR結構內(nèi)流場和灰場分布
圖3催(cuī)化(huà)劑上(shàng)方流(liú)場分布(bù)
橫梁(liáng)結構分橫縱(zòng)兩種布置,與氣流(liú)方向垂直的是橫梁結構,與氣流方向平行的是(shì)縱梁結構。橫(héng)梁結構主要由(yóu)“工”字型鋼和防積灰三(sān)角(三角(jiǎo)筋(jīn))組成。其中(zhōng),“工”字型鋼主要起承重作用;防積灰三角的主要作用就(jiù)是防止飛(fēi)灰顆粒(lì)因慣(guàn)性及離心力作(zuò)用跟隨(suí)氣流(liú)積聚在後牆側,對靠後(hòu)牆側的催化劑(jì)造成嚴(yán)重磨損。
綜上所述,隨即提出兩條措施進行整(zhěng)改:一是對整流格柵(shān)進行改造,具體為將防積灰三角(jiǎo)即三角筋切除;二是對上升煙(yān)道上下轉角煙道的(de)導流板進行改造。
4數值模擬結(jié)果及分析
橫梁結構中設計三角筋,其目的是控製飛灰顆粒向後牆聚集,防止嚴重磨損後(hòu)牆的催化劑,但卻(què)對(duì)煙道內的流場造成了破壞。圖4是切除三角筋後流場(chǎng)和灰場的(de)分布。
導流(liú)板的數目對脫硝反應器入口的煙氣速度有(yǒu)直接影響,當導流板較多時,煙氣速度較小,煙氣與催(cuī)化劑(jì)接觸時間(jiān)增加,提高了脫硝效率;但是導流板過多時,煙氣與催化劑接觸時間過長,可能會發生氮氧(yǎng)化物的氧化反應,另外煙道的阻力會上升,風機單耗也會升高;當導流(liú)板較少時,不能很好的(de)發揮導流作用,煙氣速度(dù)較大,煙氣(qì)與(yǔ)催化劑接觸時間短,脫硝效率低。原脫硝係統在煙道上下轉角分別(bié)設計了2塊導流板,改(gǎi)造時分別采用4塊導流板進(jìn)行模擬。效果見圖5所示(shì)。
圖4改造(zào)三角筋後的流場和灰(huī)場分布
圖5改造上下轉角(jiǎo)導流板後的流場和灰場分布
由圖可知,通過改(gǎi)造上(shàng)下轉角導流板,改造後SCR整體沿(yán)程煙道的流場和灰場均得到改善,特別是催化劑前飛灰分布均勻(yún)性顯著提高(gāo)。
圖6是(shì)上(shàng)下轉角導流板改造前、後(hòu)截麵3上(位置見圖4)飛灰濃度及平均粒(lì)徑沿著Y方向(煙道深度方向)的分布。
圖6截麵3上飛灰顆(kē)粒數目(mù)及(jí)平均粒徑分布
由圖6可知(zhī),經過(guò)改造,先進(jìn)組鋼(gāng)梁前至SCR反應(yīng)器前牆位置的飛灰顆粒數目及粒徑的高峰區被抹平,證明該位置的高濃度飛灰區(qū)被有效的消(xiāo)除。
催化劑的磨損取決於上方飛灰(huī)顆粒撞擊(jī)催化劑的作用力,而作用力受催化劑上方飛灰攜(xié)帶動量決定。而區域內飛灰的速度和質量分(fèn)布決(jué)定了該區域飛灰攜帶的動量。因此,本項目將飛(fēi)灰攜帶動量的均勻性作為衡量催(cuī)化劑磨損分布的依據,圖7為改造上下轉角導流板前、後催化劑上方飛灰顆粒動量分布。
圖7改造(zào)上下轉角(jiǎo)導流板前(qián)、後催化劑(jì)上(shàng)方飛灰顆粒動量分布
由圖(tú)7可知,在將飛灰濃(nóng)度場調勻後,催化(huà)劑上方飛灰動量(liàng)峰(fēng)值(zhí)效應得到明顯減弱,若結合流場的鋼梁改(gǎi)造,有能(néng)力將所有區域動量降至10mg·m/s以下(xià)。
5結論及展望
(1)催化劑上方三角筋和(hé)工字鋼結構在緊挨催化劑的SCR反應器煙道,它是催化劑入口流場影響的重要(yào)因素。
(2)催化劑(jì)入口飛(fēi)灰濃度分布是由SCR整體煙道設計決定,其中,上(shàng)升煙道上下轉角導流板是灰場的重要影響因素。
(3)通過數值模擬計算的方法,對脫硝係統內局部進行改造,可以(yǐ)模(mó)擬改造後煙道內(nèi)流場、灰場的(de)分布,對於解決(jué)催化劑磨損、脫硝效率低(dī)等問題極具參考價值。